水電站調(diào)速器機械液壓系統(tǒng)故障分析改造
(1) PA、PB壓力開關(guān)誤報、誤動原因分析及改造
①PA、PB壓力開關(guān)誤報、誤動的成因 PA、PB壓力開關(guān)誤報、誤動的問題,經(jīng)過多次現(xiàn)場觀察,發(fā)現(xiàn)空載閥由帶載轉(zhuǎn)為空載時,有較大的動作聲響和振動,同時壓力表指針擺動。誤報時間與感壓閥動作時間的吻合證明了空載隨動系統(tǒng)在設計或調(diào)試上的不足:空載閥開啟過快,使得壓油泵由帶載瞬間轉(zhuǎn)換為空載,單向閥由于壓差也瞬時阻斷油流,導致液壓管路產(chǎn)生很大的壓力脈動,脈動的峰值則可能達到PB壓力開關(guān)動作值,使其誤動;另外空載閥開啟過快,使得空載閥的閥芯與閥套產(chǎn)生撞擊,而PA、PB壓力開關(guān)裝在油箱本體上,過大的撞擊振動也會使壓力開關(guān)內(nèi)的微動觸點抖動,造成保護動作事故停機。
②改造措施調(diào)整空載閥開啟速度。如果空載閥閥芯以合適的速度開啟,則可實現(xiàn)壓油泵由帶載到空載的軟過渡,大幅減輕油壓的波動和油箱的振動,從而有效解決PA、PB壓力開關(guān)的誤動問題??刂瓶蛰d閥的開啟速度,電站采取的措施如下。
調(diào)速器油壓裝置保護動作停機統(tǒng)計
序號 |
內(nèi) 容 |
1 |
5#機在空轉(zhuǎn)態(tài),上位機報‘5#機事故低油壓’,機組停機。現(xiàn)場檢查未見異常,原因為PA誤動(連續(xù)發(fā)生3次) |
2 |
上位機報‘3#機壓力油罐油位極低’,事故停機流程啟動,甩負荷20MW。經(jīng)檢查分析,原因為機組振動引起開關(guān)誤動所致 |
3 |
上位機報‘3#機壓油裝置油壓過高,滅磁開關(guān)跳閘’,事故停機流程啟動。三分鐘后停機?,F(xiàn)場檢查油壓正常(6.4MPa),其他設備運行也正常。元嬰為PB誤動 |
4 |
5#機開機過程中,上位機報‘鎖錠未拔出,流程退出’,原因:調(diào)速油箱雙筒過濾器單向閥回堵,造成控制管路無壓,鎖錠不能拔出 |
5 |
上位機報“5#機事故低油壓”,現(xiàn)場檢查:5#機保護盤上“水機事故”燈亮,5#機出口開關(guān)、滅磁開關(guān)跳閘,調(diào)速器壓油罐壓力為5.5MPa,油位過低。5#機甩負荷120MW,5#機快速門在全關(guān)位置。檢修人員檢查發(fā)現(xiàn)調(diào)速器1#泵連接螺栓松動,感壓閥動作不靈活、有卡阻現(xiàn)象 |
6 |
中控室上位機報“2#機壓力油罐油位低”,2#機調(diào)速器壓力裝置備用泵1#泵自動啟動。23min后上位機報“2#機組壓力油罐油位過低,水機事故停機”,啟動事故停機流程,2#機甩負荷120MW?,F(xiàn)場檢查:2#機調(diào)速器壓力油罐油位過低,油壓為5.7MPa,調(diào)速器1#、2#壓油泵運行正常。經(jīng)檢修人員檢查分析,原因為2#相調(diào)速器系統(tǒng)感壓閥發(fā)生卡阻 |
7 |
5#機組開機并網(wǎng),3小時15分鐘后上位機報:‘5#機調(diào)速器回油箱油位過低’、‘5#機水機事故停機操作’,停機流程啟動,甩負荷110MW。原因:5#機組接力器進油管口法蘭內(nèi)部的O形橡膠密封圈在機組運行中突然破裂,向外噴油所致 |
a. 在感壓閥和空載閥間加減(現(xiàn)場試驗調(diào)整)節(jié)流片61B,減小空載閥控制油路的回油速度。
b. 加大節(jié)流片63B的直徑(設計值廬27,實際不詳,加大值現(xiàn)場試驗確定),使能以較快的速度排走空載閥40A閥芯剛開啟時殘留在空載閥下腔的壓力油,減小作用在40A閥芯下部的壓力。
c.采取防止壓力開關(guān)動作觸點抖動的措施。為防止回油箱振動使PA、PB壓力開關(guān)觸點抖動引起誤動作,同時考慮液壓系統(tǒng)發(fā)生事故時能可靠動作,將PA保護延時1s,將PB保護延時1.2s。
(2)感壓閥卡阻的處理
調(diào)速器事故引起的停機,除上述因壓力開關(guān)誤動所致外,感壓閥卡阻導致的事故停機也發(fā)生多次,原因是調(diào)速器的油質(zhì)較臟,油內(nèi)的雜質(zhì)顆粒常常堵住感壓閥操作油路上的截流片62B,使得空載閥始終運行在空載側(cè),而無法向液壓系統(tǒng)適時打壓,導致壓力油罐油位、油壓持續(xù)下降,最終發(fā)生低油壓和壓油罐油位過低而事故停機。
由于設計上未考慮在調(diào)速器液壓系統(tǒng)內(nèi)的部分控制油路上安裝過濾器,電站只能根據(jù)調(diào)速器的運行狀況及油質(zhì)化驗結(jié)果,縮短濾油(換油)維護周期,盡量減小油內(nèi)雜質(zhì)對液壓系統(tǒng)安全運行的影響。
另外考慮到油管路死角的雜質(zhì)很難清除以及從感壓閥自身機械故障發(fā)生卡阻的實際問題,電站采取了臨時的手動恢復措施,即在空載閥的控制油路上并聯(lián)一支管,安裝常閉閥42(見圖F),在感壓閥發(fā)生卡阻時可手動維持液壓系統(tǒng)的油壓、油位。操作方法為:
①若感壓閥卡在空載側(cè)(故障發(fā)生率高),打開閥門43,使液壓泵負載運行,當壓力達到額定壓力時,關(guān)閉閥門43,打開閥門42,液壓泵將空載運行,然后關(guān)閉閥門42;②若感壓閥卡在負載側(cè),關(guān)閉閥門45,打開閥門42,液壓泵將空載運行,關(guān)閉閥門44,打開閥門43,保持約10s,然后關(guān)閉閥門43,打開閥門44,關(guān)閉閥門42,打開閥門45。這樣通過反復改變感壓閥控制油路的油壓,使其恢復正常。
調(diào)速器油壓裝置設計時須考慮在控制管路設置過濾器;油壓裝置在充油前須保證液壓管路徹底清掃干凈,驗收上要嚴把質(zhì)量關(guān);油壓裝置設計上應考慮在液壓系統(tǒng)故障時的手動恢復措施,以提高其可靠性;對于液壓系統(tǒng)的保護,設計上要考慮壓力波動、機構(gòu)振動以及保護可靠性等因素,采取防抖措施避免誤動作。