水電設備液壓故障診斷與維修_ 啟閉機液壓故障檢查分析
某水電站擋水建筑物為碾壓混凝土拱壩,壩頂布置有4孔溢洪道,其工作弧門分別由4臺2×80t液壓啟閉機驅(qū)動;沖砂底孔工作弧門的液壓啟閉機為1×63t。啟閉機機房和控制室位于壩頂。
(1)液壓啟閉機現(xiàn)狀
每臺啟閉機均有各自獨立的啟閉液壓缸、控制閥組及電氣控制部分。表孔液壓啟閉機由液壓站(表孔1、4號閘門和2、4號閘門為2臺啟閉機共用一液壓站)、控制閥組、2只80t啟閉液壓缸及電氣控制機構(gòu)等部分組成;底孔液壓啟閉機有獨立的液壓站、控制閥組和電氣控制系統(tǒng)。液壓站電機液壓泵總成為一備一用;控制閥組采用兩位插裝換向閥。
啟閉機均未設專用液壓鎖定單元,利用兩位插裝換向閥組兼作液壓鎖。該方案在啟閉機運行初期較為有效,但使用一段時間和一定次數(shù)后,插裝換向閥組鎖定效果降低,啟閉機啟升閘門至工作高位后,閘門因自重而下滑;另外,插裝換向閥組安裝在控制室,當閘門被舉升至工作高位后,從液壓缸至換向控制閥組的管道(最長回路約50m) 一直處于高壓狀態(tài),如果管路損壞,液壓缸的有桿下腔液壓油泄漏,閘門會在自重作用下快速關(guān)閉,無法控制。
在汛期泄洪中的閘門是不允許出現(xiàn)這種意外的,因此必須增設液壓缸鎖定單元。另外,啟閉機兩液壓缸同步控制為手動,屬早期產(chǎn)品。
(2)啟閉機故障表現(xiàn)及檢查情況
①故障表現(xiàn)啟閉機能正常開啟、關(guān)閉閘門,但提升閘門至工作高位后不能鎖定,各閘門不同程度地存在下滑量偏大的問題。24h下滑量普遍大于1m,最大下滑量達2.4m,嚴重超標。
②故障檢查仔細檢查啟閉機外觀、液壓缸、閥組和管網(wǎng),均未發(fā)現(xiàn)肉眼可觀測到的外漏油現(xiàn)象。解體液壓缸檢查時,發(fā)現(xiàn)液壓缸活塞密封環(huán)都不同程度地存在磨損、翻邊、卷曲、缺邊、斷裂等損傷,無一完好,特別是底孔啟閉機液壓缸活塞密封環(huán)呈完全粉碎性老化破壞;各液壓缸支承環(huán)均存在一定磨損,部分支承環(huán)尺寸超差,最大間隙達0.75mm;各液壓缸缸筒內(nèi)壁有不同程度拉傷,拉傷部位均分布在液壓缸工作位置缸筒下方,有一定規(guī)律,最為嚴重的是在長約6m、寬約10cm范圍內(nèi)有明顯分散型拉痕;液壓缸缸內(nèi)尾部有一定程度銹蝕;兩位插裝換向閥閥芯密封錐面有一定磨損環(huán)痕。
(3)啟閉機故障原因分析
啟閉機能正常啟、閉閘門,說明控制閥組及液壓站各項功能基本正常;閘門開啟至工作高位后下滑量嚴重超標,說明啟閉機液壓系統(tǒng)存在較為嚴重的泄漏;無外漏油發(fā)生又說明泄漏存在于啟閉機液壓系統(tǒng)內(nèi)部。根據(jù)故障現(xiàn)象和檢查情況分析,泄漏部位在液壓缸和控制閥組。
①液壓缸內(nèi)泄漏 啟閉機上次大修已有5年多時間,運行時間較長及液壓缸各密封環(huán)和支承結(jié)構(gòu)磨損、老化、損壞,以及缸筒內(nèi)壁拉傷是造成液壓缸內(nèi)泄的主要原因。閘門被提升并鎖定于開閘工作高位后,液壓系統(tǒng)停止工作,液壓缸進出油道均被切斷,有桿下腔在閘門自重作用下會產(chǎn)生較高壓力,而無桿上腔有體積增大傾向,壓力相對較低,兩油腔間會形成一壓力腔。當液壓缸兩油腔密封結(jié)構(gòu)損壞時,在壓力差的作用下會形成由有桿下腔向無桿上腔漏油的泄油回路;有桿下腔液壓油泄漏往無桿上腔,體積減少,活塞下移,表現(xiàn)為閘門在自重作用下下滑。這種密封結(jié)構(gòu)損壞引起的液壓缸內(nèi)兩腔間泄漏現(xiàn)象即是液壓缸內(nèi)泄?;钊芊猸h(huán)損壞、缸筒內(nèi)壁拉傷和活塞支承環(huán)尺寸超差,都會在液壓缸內(nèi)兩腔間形成壓力泄漏回路,產(chǎn)生內(nèi)泄。
②系統(tǒng)泄漏啟閉機提升閘門至工作高位后,液壓缸是利用兩位插裝換向閥閥芯密封錐面作高位鎖定。兩位插裝換向閥閥芯錐面多次動作后會有一定量的磨損;閥芯錐面一側(cè)為有桿下腔壓力油,另一側(cè)為回油道,油壓基本為0;在油壓差的作用下:液壓缸的有桿下腔高壓油會通過磨損處泄漏回油箱,形成系統(tǒng)泄漏,使液壓缸的有桿下腔體積減小,活塞下移,表現(xiàn)為閘門下滑。
③液壓缸內(nèi)泄與系統(tǒng)泄漏同時存在 在年久失修、下滑量較大的液壓啟閉機中,一般同時存在液壓缸內(nèi)泄和系統(tǒng)泄漏。本啟閉機也是兩種泄漏情況都存在,但以液壓缸內(nèi)泄漏為主,系統(tǒng)泄漏為輔。值得一提的是液壓缸內(nèi)泄和系統(tǒng)泄漏也存在于啟門和閉門過程中,當泄漏發(fā)展到一定程度時,啟閉機將無法工作。